各位大侠好,维修过程中遇到这样一个问题,希望各位高人给予指点:
840Dsl 系统五轴加工中心,A轴双测量系统(第二测量系统圆光栅尺),涡轮蜗杆驱动,由于反向间隙过大和电机过热,重新调整了涡轮蜗杆间隙,手动盘全程180°良好。
开机上电时,发现出现两个问题:1,编码器2报警26106轴A1编码器2没找到;2,电机在未旋转情况下,自己抖动,检查发现电流不断±的变化;
问题1,怀疑圆磁光栅旋转时不同心导致,每次重新调整编码器头与光栅尺间隙后,报警消除,但是旋转距离一段距离后,如果编码器与光栅变远报警会再次出现;
问题2,电机自己不同抖动原因(类似在寻找位置)目前还不明确,是否由于涡轮蜗杆机械间隙未调整好导致,还是需要重新优化下电机参数,可我目前A轴双测量系统,A轴是西门子电机+海德汉圆磁光栅,双测量系统,如果优化,是否可以向Y轴和Z轴那样,有什么需要注意的事项么?
最佳答案
抖动该是闭环引起,间隙大应该是主要原因,旋转轴优化没有什么特别注意事项,旋转一周将轴停留在抖动最严重的地方开始优化;
提问者对于答案的评价:
首先谢谢大家帮助,编码器重新调整了读数头位置,报警暂时没有了,因为机床之前碰撞过,所以圆光栅在旋转180°时,读数头间隙时大时小,所以我个人怀疑硬件应该没有问题,报警主要来自光栅旋转时,间隙忽大忽小引起读数不稳定,继而报警编码器2未找到。我继续跟踪这个问题,看看后续效果如何。
抖动问题,经过测试,我在紧固同步带前后电机的电流有变化,同步带加紧后,电流变化大。应该就是负载引起,我重新调整了A轴旋转轴的涡轮蜗杆传动部分间隙,将间隙较原来放大一点,然后锁紧,未调整前手盘动稍微有点紧,调整后,手盘特别轻松,然后在将电机安装好,紧固同步带,电流明显减小,温升也降了下来,怕将间隙调整太多影响重复定位精度,暂时恢复了机床使用。目前机床运行了四天,没有出现异常。
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