机床采用840D SL 数控系统。因机床结构设计的原因,机床本体有两根伸缩轴,两根伸缩轴建立龙门轴(1:1)同方向进行伸缩运动,(叠加后系统认为是一根伸缩轴)。两个伸缩轴都是带有光栅尺进行全闭环控制,为保证刀尖点的速度要求,所以要保证这对龙门轴各自实际走的距离要是给定距离的一半。叠加的距离等于给定的距离。
1:现在轴调试的方法为:将伸缩轴的“测量的齿轮箱参数”31080[1]设置为2 31070[1]设置为1。其余轴参数及驱动器参数保持不变。调试的时候发现轴会报静态误差报警。所以将跟随误差报警公差带36400设大。将位置环增益参数设置为原来的两倍。这样轴高速就能运行起来了。:
2:第一根伸缩轴负载偏小,所以改了上面的参数,轴运行没问题,
3:但是第二个伸缩轴负载较大,按照同样的设置方法进行设置就不行,位置环增益参数32200 设置大了机床抖动,设置小了机床停不住。改其它的积分参数效果也不明显,使用了数控系统中的轴自动优化,无非也就采用了几个二阶滤波器,取消了前馈控制,增大了速度环增益。接受优化后的数据,轴的运行性能还是很差。但是我要是将31080[1]设置为1,将光栅尺恢复为1:1的方案。轴高速运行到20M/MIN是没问题的。这种光栅尺降倍运行的调试,是不是还要修改其它的参数啊?求指点迷津~~~
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感觉就是两个独立的轴/两轴机械本体没刚性连接,两电机运动电气同向但机械实际方向相反产生两倍距离/速度吧?完全按正常轴设/优化,不设龙门轴用trailon(x2,x1,1)耦合运动呀。如果非要龙门轴/且坐标显示两倍,就应该把电机传动比31050/31060(不能改电机编码器传动比md31070/80[0]喔)也设2:1(光栅尺md31040[1]=1独立的测量系统),否则位置/速度环编码器传动比不匹配出现25050轮廓报警(最后别忘了md36400轮廓监控公差改回去喔)。
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