810刮床问题

有一台西门子810的刮床遇到如下问题:
操作人员报修反映X轴加工尺寸不好,经检查发现X轴电机有抖动,连带X方向丝杆抖动。X轴方向动作正常,电机也没有发热。但是移动Y轴时发现偶尔会使X轴抖动加剧或X轴产生微小移动(Y轴和X轴是一模一样的两根轴,用一块双轴模块驱动)。维修人员尝试更换X轴电机和X轴功率模块均无效果,调节X轴增益Kp效果也不明显。请问各位大侠这样的故障应该如何处理?

最佳答案

楼主的的问题具有一定代表性,实际上就是位置环响应滞后造成的,导致机械的运行滞后,跟随误差较大,出现电机抖动。需要仔细分析,注意以下几点:
1.可以适当增大X轴参数MD 36400: CONTOUR_TOL (轮廓监控允差带),再试机,
2.如故障现象未变,需要检查机械传动的各个环节,如X轴电机与丝杠的连接是否可靠,各个机械传动环节的润滑是否良好,丝杠间隙是否适当等......用手摸或观察就能判断导轨、丝杠是否有油膜;工作台的斜铁调整是否适当。另外,位置检测元件如光栅尺(全闭环)、编码器(半闭环)的信号状态不正常,也会造成该故障,具体方法如下:
1.首先判断是否机械传动问题,将电机与丝杠脱开,或者皮带(按照传动方式的不同而定),用手轻轻盘动丝杠,正常时应感觉平稳,无滞涩、停顿感,否则,轴承或皮带松脱或损坏,更换损坏轴承或预紧皮带,
2.检查机床的精度。将X坐标反向间隙值用百分表打出来,如果反向间隙值不大于0.04m,将反向间隙值补偿到轴参数 MD32450,
而如果反向间隙值大于0.04mm,检查轴丝杠轴承并且调整滚珠丝杠预紧,进行消隙。消隙完成后,检验是否合格,即要保证在不大于0.04mm的范围内。
3.若机床X轴坐标为全闭环,建议调整坐标轴光栅尺动尺安装位置,或者擦拭光栅尺动尺镜头(有油污),正确安装完成后,再次试机,
4.以上调整后,若故障现象仍未变,打开电机后盖,检查编码器与电机连接是否有间隙,并预紧,
5.如果调节X轴增益Kp效果不明显,那么可以进一步调整伺服控制板的测速机即Tp,再试机

以上说明可以助力楼主解决问题,祝楼主好运!

提问者对于答案的评价:
多谢

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