关于S120速度给定转矩限幅实现主从控制

控制两台共轴反向电机,请专家看看这样做还有没有问题:
1.主机p1300=20速度控制,PZD设定转速-50Hz;
2.从机p1300=20速度控制,PZD设定转速53Hz;
3.PZD读取主机r79取反传送给从机连接到p1522[0]作为转矩上限;
4.控制字同时启动两台变频

实验结果主机报F7901,从机报F7902

最佳答案

主机开环速度控制,PLC通过报文传给主机速度为-50HZ;
从机开环速度控制+转矩限幅,PLC通过报文传给从机速度为53HZ。
主从同时启动,主从都会按照斜坡时间达到各自的设定速度。

1.主从斜坡时间P1120[0],P1121[0]设定要一致,建议先设定60s,然后根据现场实际情况调整
  如果用到扩展的的斜坡函数发生器还要设置倒圆时间,建议设定5-10s。

2.主机设定扭矩r79取反后送给从机作为转矩上限,你这样如果做基本上没起到转矩限幅的作用,导致的结果是从机带着主机走,如果是闭环控制的话是绝对不行的。

3.从机速度控制+转矩限幅建议你这样做:设定速度53HZ,读取主机实际扭矩r80,取反后将实际扭矩的(50%-80%)送给从机作为转矩上限。

4.为了安全不给负载及机械带来很大损伤,请将主从互联,只要其中一个报故障停,另一个马上停。

提问者对于答案的评价:
是因为启动转矩问题吧

专家置评

“最佳答案“回答的是两台电机共同拖动一个负载的情况,也就是载荷分配的问题,楼主所说的是不是这种情况?还是对拖的情况?如果是对拖的话,转矩值是一个工艺参数,楼主自己进行设定,而不是由主轴的转矩设定值决定。

原创文章,作者:more0621,如若转载,请注明出处:https://www.zhaoplc.com/plc191931.html

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