现在有一合金带材项目:
工艺描述:将高温液态合金浇在高速旋转的铜轮上,迅速冷却后的合金带通过高速气体剥离后高速喷出(线速度在23m/s左右)
控制目的:对高速喷出的合金带进行在线卷取
目前的选型方案:
1.铜轮采用西门子30KW的6极变频电机+减速机通过同步带驱动,驱动设备为37.5KW的MM440
2.卷取电机为15KW的6极变频电机,采用S120(CU310DP)来驱动,S120通过DP与PLC通讯。
问题:
1.对于带编码器的矢量控制,编码器是装在负载端还是电机端,如果装在电机端,怎么避免减速机构和机械设备的误差呢?
2.拟采用间接张力控制,所以必然牵扯到卷径计算,S120有专门的DCC卷径计算功能块,是直接使用呢还是由PLC来实现呢?
3.对于线速度如此高的卷取控制,采用“速度饱和,转矩限幅”这种控制策略能否实现,需要注意哪些问题呢,希望各位专家不吝指教!
第一次做传动项目,很多传动基本知识都很薄弱,还望朋友们多多帮助!
最佳答案
1、建议编码器装在电机端,因为很多西门子电机都可选配编码器,这样减速机构比较简单;在这种应用场合,你所担心的减速机构和机械设备的误差可以不考虑了。
2、建议自己用plc实现,这样软件结构比较清晰,不然你得把速度信号送到变频器,算出卷径再读出来,然后算出转矩又送进去。比起只送速度、转矩混乱多了。
3、“速度饱和,转矩限幅”这种控制策略与线速度多大没多少关系,现场调试注意把动态、摩擦补偿做准确就好了。
提问者对于答案的评价:
谢谢!
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