一台复合牵引设备,采用7.5KW的MM440(开环矢量方式)控制7.5KW的4极电机,电机通过减速机采用链条传动方式拖动辊子运转,50HZ下的线速度为15m/min.辊子外接一个编码器实测速度,空载情况下,实测速度较稳定,波动率为+/-3%,带载情况下,速度波动达30%,比如设定6m/min,实际速度可低至4m/min,都为下偏差,观察变频器输出频率无变化,输出电流由空载的7.8A变为7.9A.
问题一:为何矢量控制下,变频器不能知道速度跌落而进行自动补偿?个人怀疑是减速比过大,导致负载变化不能有效传导到变频器。
问题二:采用闭环矢量控制能否改善这种情况?
问题三:准备通过与辊子连接的编码器实测速度,再构成一个闭环,在上位采用PID控制,但没有这方面的经验,如果PID参数调不好,可能会导致空载时速度的波动也变大。有没有其它方式?
请指教!
问题补充:
采用闭环的话,是用电机轴上的编码器还是用最终负载上的编码器作反馈,哪个会更好些?
我在问题二里是准备用电机轴上的编码器;
在问题三里是想在问题二的基础上再采用一个上位闭环来控制。
请各位帮忙分析指正。
最佳答案
1.变频器是通过计算得到实际速度的。计算值与实际值是有偏差的。它确实不知道速度跌落。
2.用闭环就好了。
3.直接用MM4里的自由功能块,对实际测到的辊子转速进行计算,即乘以齿轮比,以获得电机实际转速。就是在反馈回路里添加一个乘法器。
PID参数可以慢慢调。
提问者对于答案的评价:
回答得比较早,其他几位也差不多的。
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