数控系统是840D sl,光栅尺是海德汉LS187C,长1340mm,用雷尼绍激光干涉仪线性测长,调整激光干涉仪信号强度是100%,该轴运行总长900,每运行100mm停4s。正向运行时每100mm大约多运行了8um,总共多运行了约70um。反向运行时误差较小。按道理如果光栅尺装偏了,实际运行距离会比数控显示的距离小。但是现在实际运行的距离比数控显示的距离大。另外,尝试正向运行从0直接一次走到900,仍然多运行了约70um,与分段运行的情况一样。考虑有可能是光栅尺掉数据了,光栅尺是新购买的,没有撞击之类的问题,安装调试也很好,还有一根轴也是LS187C的尺子,一起购买的,1340mm长,定位误差却只有2um多。请大家帮忙分析一下,谢谢了。
问题补充:
需要补充的有:第一点,轴负向运行时误差很小,正向运行时误差大;第二点,正向运行到极限位置再改负向运行时有约30um的反向间隙,但负向运行到极限位置改正向运行时反向间隙很小,只有几微米;第三点,未做任何补偿时激光干涉仪测得的数据重复性很好,图形呈喇叭口状,就是一端有反向间隙,一端没有;第四点,反复做螺距误差补偿和反向间隙补偿后,定位误差在30um左右,始终达不到另一个轴的精度水平。
个人感觉要么是数控系统丢失了光栅尺脉冲,要么是读数头丢失了脉冲。年底了,特别急,干涉仪也是费了好大劲借的。请大家帮忙处处主意,感谢!
最佳答案
楼主的的问题具有一定代表性,需要仔细分析,按照由简到繁逐步检查,注意以下几点:
1.可以将系统840D sl的该轴的原来的误差补偿值全部去除掉,再做激光的干涉仪线性测长,观测效果,与你未去掉补偿值时的结果进行比较,再试机,当然也可以再进行补偿,再次用雷尼绍激光干涉仪线性测长,
2.利用上述方法,可以检测出是否由于补偿值不当造成误差较大,
3.如故障现象未变,需要检查机械传动的各个环节,如该轴电机与工作台丝杠的连接是否可靠,各个机械传动环节的润滑是否良好,间隙是否适当等......用手摸或观察就能判断导轨、丝杠是否有油膜;工作台的斜铁调整是否适当。另外,位置检测元件如光栅尺的信号状态不正常,也会造成该故障,具体方法如下:
1.首先判断是否机械传动问题,将电机与丝杠脱开,用手轻轻盘动丝杠,正常时应感觉平稳,无滞涩、停顿感,否则,应判定丝杠轴承损坏,进行更换,
2.如以上正常,屏蔽该轴光栅尺,改为半闭环,检查机床的精度。将坐标反向间隙值用百分表打出来,如果反向间隙值不大于0.04mm,将反向间隙值补偿到轴参数 MD32450,
而如果反向间隙值大于0.04mm,检查轴丝杠轴承并且调整滚珠丝杠预紧,进行消隙。即要保证在不大于0.04mm的范围内。如果合格,则补偿反向间隙,再继续进行试机,
3.以上调整正常后,恢复该坐标为全闭环,检查机床的故障现象消除否?如未变,建议调整坐标轴光栅尺动尺安装位置,或者擦拭光栅尺动尺镜头(有油污),正确安装完成后,试机,
对楼主补充的回应:可以按照我说的,将该轴光栅尺去掉,改为半闭环,检查机床的精度。一定保证反向间隙值不大于0.04mm,否则必须调整丝杠反向间隙,调整合格后,再做激光检测。
提问者对于答案的评价:
感谢您的解答,很有用。
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